---海外通販 AliExpress 版---

 Aliからの初めての買い物が、本日届きました。小さい、
 プチプチ封筒で届きました。

 

 中を開けてみると、サランラップ状のビニールで包まれた
 ものがでてきました。開けてみると、プチプチの出っ張りを
 つぶしたものです。

 
 開けてみると、目的のものがでてきました。

 

 思ったよりも丁寧な梱包でした。
 袋から出して、ネジを回したりしてみましたが、問題なさそ
 うです。後は、精度ですかね。後で、ダイヤルゲージでみて
 みたいと思います。

---半オリジナル QCT ---

 市販品のQCTの使い勝手がよくないので、市販のバイト
 ホルダーがそのまま使えるように、半分オリジナルのQCT
 の試作してみました。本当は、本番なのですが、精度がよ
 くないので、負け惜しみで、試作品にしました。
 市販品のQCTは、バイトホルダーの取り付けに手間取りま
 す。これでは、QCTの役目を果たさないので、苦々しく思っ
 てました。バイトホルダーのサイズにばらつきがあるためだと
 思います。
 オリジナルは、真ん中のアリ溝のかみ合わせを本体が
 わに引く形で固定します。このため、取り外しが結構す
 ムーズですが、取り付けは、ホルダーによって、差がで
 ます。
 そこで、真ん中のあり溝を固定にして、両脇を押す形の
 QCTを試作してみました。

 

 なんとか形にはなりましたが、細かい部分の精度がでて
 
 ないために、動きにスムーズさがありません。また、罫書き
 線を頼りに切削したために、0.5mmほどのばらつきがで
 てしまいました。特に、アリ溝の加工では、現物合わせに
 なってしまったので、ヌルっとした感触で、入るようにはなり
 ませんでした。

 

 また、本体のアリ溝の加工で、左右で、寸法が違ってしまい
 ました。諸兄のような、精密な加工にはほど遠いです。
 これも勉強ですね。
 本体部分は、手持ちのSS400から切り出した部材を、両脇と
 背面は、S45Cのミガキ棒を使用しました。
 SS400は柔らかいのですが、どちらかというと、粘っこい感じ
 で、固定がしっかりしてないと、食い込みがよくおこります。
 S45Cは、SS400よりも硬い感じですが、粘りはその分
 すくないように感じます。S45Cの方が、何となく鉄のような
 感じです。

---インチサイズのドローバー---

 目新しいことではないのですが、市販品のインチサイズの
 ドローバーが、ちょっと短くて、取り外す時にネジを痛めそ
 うだったので、作成しました。市販の6角棒を削って、ネジ
 を内側にきりました。

 

 鏡面とはいきませんが、切削のこつが多少つかめました。
 固定センターを使うと、もっときれいになるようです。
 この部品に、インチサイズのネジの頭を切って、片方にネジ
 をあらたに切ります。下の方が、加工済みです。

 

 上の写真の部品と加工の終わったボルトを嫌気性の接着
 剤で固定して完成です。
 寸法は、現物合わせで作りましたが、オリジナルよりももくろみ
 どおり、5mm程度長くできました。
 インチサイズのドローバーは、頭の六角部分もインチでしたので、
 今回使用した6角棒は、17mmのもので、いつも使ってる
 スパナが使えるようになります。
 市販品のドローバーと今回完成したドローバーです。

 

 ちょっと、頭が長いですが、愛嬌です。

---ドレメルのコレットチャック---

 Aliから初めての購入のきっかけになった、ドレメルのコレット
 チャックです。

 

 1/8インチまでのものが咥えられますが、手持ちの
 エアーリューターに使うのにアダプターを作ろうと思いました。

 

 赤い部分を3mmにして、黄色の部分にネジをきればできる
 はずでしたが・・・・・。
 黄色矢印のところと同じようにすればと思い寸法をはかりました
 が、7.1mm径で、ピッチが0.62でした。

 

 これって、インチのサイズでしょうか。
 旋盤でネジを切ろうと思いましたが、私の旋盤の歯車の組
 みあわせに、0.62はありませんでした。
 ピッチもインチなんでしょうか。
 手元にインチのピッチゲージは、ありません。
 インチのゲージも購入するようでしょうかねえ。
 
 いろいろ準備して、是非アダプター自作したいです。

---ティフトン芝生の冬越し---

 冬越ししたティフトンの芝の新芽がかなりでてきました。

 

 冬になにも手入れをしなかったので、昨年の芝のかれたの
 が沢山のこってました。
 慌てて、長く伸びてかれてしまったサッチ?を刈り取りました。
 刈り取って、空気の流通?をよくしたところは、気持ち成長が
 いいようです。
 今年の冬は、1月か2月に芝焼きをして、古い、芝をしょりし
 てみようかなと思います。

---スクロールチャックの硬爪の調整 (3)---

 治具ができたので、硬爪の調整です。写真の様に、先端が
 加工してあります。(赤矢印部分)
 
 別角度です。
 
 ここに、前掲のように、治具を咥えます。
 
 この状態で、エアーリューターを出し入れして、硬爪を研磨し
 します。
 
 研磨のたびに、リニアシャフトを咥えて、精度を確認しました。
 治具をゆるめに咥えると、リニアシャフトを咥えた時に、
 斜めに咥えるようになりました。
 かなりきつめにチャックをしめるように治具を咥えると、
 研磨がうまくいきました。強く、しめるというのは、結果
 的に、爪の先端を先に開くようになるのかなと思います。
 チャックの根元と10cm先では、2/100mmぐらいに
 おさまりました。
 斜めに咥えるのが直らなければ、新しいチャックを購入する
 ようかなと思いましたが、調整しながら、使うめどがたちま
 した。生爪でも、同じ要領で、調整ができそうです。もっとも
 生爪は、持ち合わせがありませんが・・・・・。

---スクロールチャックの硬爪の調整 (2)---

 大先輩ともいえる方の書き込みがあり、チャックの硬爪の調整
 についてのアドバイスをいただきました。
 早速、治具を作りました。

 

 写真のように、出っ張りをつけたドーナツ状のリングです。
 チャックの先端を削り、そこに咥えます。

 

 先端が開く形で咥えられますので、矢印の方向に、
 リューターの砥石を出し入れします。
 これでやってみたいと思います。
 テーパーベアリングに交換して、ついでに、ジブの調整を
 しました。
 食い込みは、すくなくなりましたが、回転数を上げると、ある所
 ビビリというか振動と音が激しくなります。旋盤のヘッドにのせ
 ておいたものが落ちるほどですから、旋盤全体が共振してしま
 うんでしょうね。しっかりした台に固定すると振動もなくなるんで
 でしょうか。
 ある方は、かなり、がっしりした台を作られていました。
 できた治具の切削面を見ると、鏡面には、
 ほど遠いです。

---海外通販 AliExpress 版---

 結構おもしろいものがあるので、ネットサーフィンはよくして
 たのですが、中華製ということと、支払いがクレジットカード
 ということで、ためらっていました。
 ほしいものがあったので、思い切って、購入しました。

 

 輸送中に破損したり、送料無料とあるのにそうでなかったり
 と,話題に事欠きませんが、7.45$ということで、140円で
 換算しても、1000円強なので、購入してみました。
 軸径が3mmということで、咥えられるのが、0~3.5mmということ
 で、ドレメルの1/8径の物が、手持ちの3mmエアリューターで
 使えるようになります。
 1/8対応のエアリューターがあることはあるのですが、値段が
 高いのです。

---旋盤 ミニ改造 (6)---

 あれこれやていますが、どこかのHPで見かけたミニ改造で
 す。
 なんのことはない、チャックの取り付け用のスタッドボルト
 をちょっと削っただけです。

 

 スピンドルのフランジとハウジングの間がせまくて、チャック
 の取り付けに手間取ります。
 手間取るのは、ナットをボルトにねじ込む最初です。
 なかなかねじ込むことができず、その間に、ナットを下に落とし
 たりします。
 少し削っておくことで、ナットをボルトにすぐに通すことができ、
 ねじ込むのもスムーズにできます。

---さすが中華製---

 LITTLEMACHINSHOPでは、ほぼすべての部品がそろってるので、
 フライスや旋盤をいじるのに、部品をよく購入してます。
 ただ、原産国は、多分中国のような気がします。
 フライスの微動ダイヤルを一回り大きくすするのに、部品を
 購入しました。
 ダイヤルの六角ネジがハズレなくなってしまって、ダイヤル
 を外せないので、そのまま入れ替えるのに、ユニバーサル
 シャフトの固定の部品も購入しました。
 取り替えてみて、なんかおかしいこ気付きました。ボルトの
 長さが足りないのです。よく見てみると、キャップボルトの首上
 の部分の座繰りが、なんと反対側にしてありました。

 

 赤矢印がフライス側になりますが、座繰りがしてありません。
 この部品を裏返して撮ったのが右の写真です。座繰りがこちら
 側にあります。
 こんなこともあるんですねえ。
 自作すればいいんでしょうけど、採寸やら、加工やら面倒なので、
 注文したのですが。
 さすが、中国製です。
 仕方がないので、ユニバーサルシャフトを切断して、今までの
 部品を使えるようにしました。
 一応メールで、その旨だけLITTLEMACHINSHOPに連絡
 しました。