---スクロールチャックの爪の調整---

 スクロールチャックの爪を外してみて,しげしげと眺めると,
 なんと一つだけワークと接触する部分の一番奥の所に,
 幅0.2~0.3mm程度のバリがありました。
 ヤスリ削ってとりあえず取りましたが,なんとも気持ち
 悪いので,かねてからやろうと思っていた爪の研磨を
 することにしました。
 
 必要なエアリュータ-等はこのために以前に買っておいたの
 があり,刃物台への固定用のアダプターも作っておいたの
 で,さっそくやることにしました。
 これも,YUSAさんHPの「芯だしバーを作ろう」に記載が
 あったチャックの研磨を見てやりました。
 まず,爪の奥になる部分をグラインダーでけずりました。

 

 黄色の○の部分です。焼きが甘いのか,あっという間削れ
 ました。この部分で,ボックスレンチのコマを咥えます。
 旋盤は,500rpmぐらいの低速で回し,リュータ-は,
 結構高速で回します。
 新聞紙で養生して,何度もリュータ-を出し入れします。
 火花が出っぱなしです。

 

 研磨後,咥えたコマと同じ程度のものを咥えてダイヤルゲージ
 で測定すると,1/100程度のブレにおさまりました。咥えなおして
 も私の旋盤の主軸の精度の5/100程度におさまりました。
 10cm程度ワークを咥えた時の先端のブレを少なくしたかったの
 ですが,これは,大きな変化はありませんでした。
 主軸の精度が上がらないと,チャックの精度もあがりませんね。
 それにしても,「寿貿易さんの整備してからの出荷」に惚れ込
 んで購入しましたが,チャックの爪のバリには,がっかりでした。
 主軸のブレの原因は,主軸の精度・ヘッドの精度,どちらでしょうか。
 ベアリングは日本のものを使っているので考えにくいのですが,
 できれば,精度を上げたいものです。

---フライカッター (2)---

 とりあえずフライカッターが完成です。
 今日は,フライカッターの端面のR加工を旋盤で行い,
 チップの取り付け部分をフライスで切削,ねじ切りをしま
 した。

 

 やはり,チップの取り付け穴は,テーパーがかかっていて,
 出口が3mmでしたので,3mmのキャップスクリューを使うと,
 中間がすかすかです。後で,専用のものにするようですね。
 切削をしてみると,結構大丈夫でしたが,半径が大きくなるため
 結構力がかかるようで,2度ほど,食い込みでとまりました。
 写真,黄色丸部分です。

 

 材料は,デンスバーですが,表面がこのチップだとあれますが,
 これで,大きめワークを一度に加工できます。

---フライカッター (1)---

 ボールねじの換装で使うリテーナーを作るのに,手持ちの
 フライカッターはちょっと小さいので,80mmの切削ができる
 ものを作ることにしました。
 材料は,手持ちのSSのプレートをスライスしたのと手持ち
 SSの磨き棒16mmを使います。
 20mmにスライスした物の高さをつめ,テーパーのついた
 穴を開けます。
 旋盤を購入したときにセットで購入してあった4つ爪チャックを
 初めて使います。
 諸先輩のHPを参考にしながら,丁寧に芯を出します。

 

 それほど手こずらないで,1/100程度に調整できました。
 複式刃物台は磨き棒のテーパー切削のために2度ほど傾けて
 ありますので,そのまま中繰りをします。
 磨き棒を入れながら,現物あわせで削ります。

 

 削り終わってみると多少削りすぎで,ちょっとゆるめですが,
 何とか,体裁が整いました。

 

 諸兄のHPには詳細な写真等が載ってますので,そちらが
 参考になると思います。
 チップを取り付ける溝の加工と,端面にRをつける加工が残って
 ます。チップは,以前,某オクで,まとめて落札したチップが
 使えそうなので,それを使います。
 チップを止めるためのネジも専用のものが販売されている
 ようですが,取り合えず,キャップスクリューで代用して,
 後日,交換します。

---デジタル温度計キット(2)---

 組み立て終わったので,電池につないで見ました。
 ところが,LCDに「1」しか表示されません。イモハンダが原因
 かと思いハンダ部分を全部再加熱して見ましたが,同じです。
 組み立てマニュアルを見ると,VR3周辺を点検すべしとあります。
 よく見てもおかしいところはないので,再度,組み立てマニュアル
 と熱電対のマニュアルを見てみると,ありました。
 熱電対マニュアルでは,
              VR3--1MΩ
              RT---470KΩ
 に変更するとあるのに,本体のマニュアルでは,
              VR3---470KΩ
              RT---1MΩ
 と反対の表記でした。熱電対のマニュアル通りに組み立てたので,
 本体のマニュアルのように変更したら,動きました。
 マニュアルの間違いでした。
 氷水とお湯で,おおざっぱに更正しました。
 うまく動いています。

 

 後で温度計と比べながら,正確な更正をしてみます。
 マニュアルが間違っていたのでは,動きませんね。

---デジタル温度計キット (1)---

 焼き入れをしましたが,正確な温度が分かればと思い,
 秋月電子の温度計のキットを購入,組み立てました。

 

 9Vの電池仕様です。
 ケースが加工中なので,まだスイッチは入れていませんが,
 いくつかの抵抗とコンデンサーをつけて,後は,ICと液晶を
 つけて完成です。
 ちょっと面倒と言えば,ICソケットを加工しなければいけないので,
 そのところだけが,ちょっと緊張しました。
 完成後,更正をしなければなりませんが,楽しみです。
 熱電対(温度プローブ)の取説には,-200度から1250度まで
 測定できるとあります。

---初めての焼き入れ---

 オフセットセンターのセンター部分の焼き入れをしました。

 

 輝く赤い色が目標でしたが,明るい赤ぐらいまでしか加熱
 することができませんでした。バーナー二つぐらいやると
 良いのかもしれません。
 でも,輻射熱はすごいもので,バーナーのプラスチックのノブ
 が熱で,とけてしまいました。(赤色矢印)

 

 ワークは,真っ黒に酸化物?(黄色矢印)がつきました。
 この後磨いて,焼き入れしてないものとならべてみました。

 

 右側が焼き入れしたものですが,黒い酸化物が凸凹の凹の部分
 に入り込んで,磨いてもとれないので,斑になってます。
 鏡面の加工には,ほど遠いです。
 耐火煉瓦とバーベキューの鉄板で焼き入れの炉?を組み立てました。
 といっても,並べただけですが。

 
 コンクリートなどで,きちんと組んでおくといいのでしょうね。
 焼き入れしたのを磨き棒にはめ込み,接着材で固定の予定でしたが,

 

 クランプした時の傷がうまい具合に聞いて,圧入状態になって
 とれないので,そのままです。
 芯押し台にセットしてみました。ちょうどいいようです。

 

 後は,センターなどの加工精度でしょうか。
 練習あるのみですね。

---初泳ぎ---

 今日は,我が家の看板犬のシャンプーを予定していたので,
 5月の連休からオープンしていたドッグランのプールに行って
 来ました。

 

 例によって,一回は自分からプールに入って泳ぐのですが,
 後は,おやつでつって,やっと泳ぎます。
 今日は,5往復したら,終わりです。

 

 プールサイドで一休みです。
 その後家に帰ってシャンプーでしたが,泳ぎとシャンプーで

 

 今は,疲れ果てて,わきで寝ています。

---スイベルバイスとオフセットセンター---

 20mmの四角の角を落とすのにあれこれ考えたり,やって見たり
 しましたが,スイベルバイスを使うのが一番のようです。
 
 

  (加工後の写真)
 そこで,いろいろ探しましたが,専用のものは,軽く1万円超えるので,
 ホームバイスなるものを3000円で購入しました。

 

 うまい具合にフライスに固定出来ますし,固定ネジをしめてもガタ
 が残るので,クランプで締めて使うとちょうどでした。
 精密バイスを挟んで使うので,うまい具合です。

 
 
 懐が狭くなるので,引きネジのコレットを使って,切削しました。

 

 たかだか斜めの加工をするのに,1日かかりました。
 目的のものがやっと完成です。

 

  (黄色矢印の部分が組み込んだ最初の写真の部品です。)
 完成といっても,先端のセンター部分(赤矢印)を焼き入れの
 出来る素材で再工作する必要がありますが。何となくうれしい
 です。

---芝生その後(1)---

 芝生の植え付けをしてから約2週間。毎日,ドクダミとスギナ
 を抜くのに手こずってます。
 3ヶ月ぐらいで50cm間隔で植えた芝生の間にも芝生が生え
 るというので,楽しみしてましたが,よく見ると,植えた苗から,
 蔓状のものがわきに伸びているのがありました。

 

 

こうやって,どんどん新しい株が増えるんですね。
 芝生も成長しますが,周りの雑草も伸びてます。
 しばらく,草取りもするようです。